全国统一服务热线:13253232978

留言反馈 联系我们

站内公告:

河北泉润泽玻璃钢有限公司是一家专注于玻璃钢产品生产和玻璃钢产品研究、开发、生产及销售的高科技企业。生产砖厂脱硫塔,是一家专业的脱硫塔生产厂家,专业生产,质量保障。

新闻中心分类

联系我们CONTACT

地址:河北省衡水市枣强经济开发区
传真:0318-8266018
邮编:053100
邮箱:qrzblg@163.com

13253232978

新闻资讯

> 当前位置:首页-新闻中心-新闻资讯

哪些因素会影响砖厂脱硫塔生产厂家装置效率

2019/07/08 点击量:0

  砖厂脱硫塔又可称为砖厂除尘脱硫塔、砖厂烧结烟气脱硫塔、砖厂烟气处理设备等,从材质上分可以归类为聚丙烯、碳钢、麻石、玻璃钢等,现在玻璃钢/复合材料砖厂脱硫塔是行业内较主流的脱硫塔,具有耐腐蚀性能好、后期塔体免维护、施工工期短、综合性价比高的特点。
  脱硫塔脱硫的进程就是对烟气中二氧化硫进行化学吸收的进程,为了提高脱硫功率,降低设备的综合本钱,脱硫塔规划中要遵循下列原则
  1.气液间有相对较大的触摸面积和较长的触摸时刻。
  2.气液间扰动激烈,对SO2的吸收功率高。
  3.操作安稳,要有合适的操作弹性。
  4.气流通过时的阻力较小。
  5.结构简略,制作及修理便利,物美价廉,运用年限长。
  6.不易结垢,不易堵塞,不腐蚀。
  某砖厂脱硫塔生产厂家设备运转近十年后,脱硫功率下降,主要为规划煤种改动所造成的,经过技改后脱硫功率有所提高,到达93℅~95℅。本文就影响脱硫功率的主要要素:发电机功率、氧化空气、吸收塔液位、浆液pH值、烟气温度、喷嘴笔直度等进行剖析,主张采纳改善浆液池切泡、增加塔内构件改善气液传质等办法进一步提高脱硫功率。
  1.原设备工艺流程如下:锅炉引风机后的烟气经换热器降温后进入顺流塔预脱硫,再经U颈进入逆流塔继续脱硫净化,FGD出口烟气经换热器加热后通过增压风机送到烟囱排放;当脱硫设备停运或事端时,FGD设备入口挡板关闭,烟气由旁路烟道排向烟囱;旁路烟道不设置关断门,烟气量巨细通过增压风机导叶开度进行调理;每套脱硫设备浆液循环泵规划4台,母控制喷淋。氧化风机规划1台,塔内氧化风喷嘴出口距塔底高度约300mm,喷口直径为DN15安置数量较多;循环泵进口浆池为切泡池,切泡池与氧化池通过隔墙隔离,隔墙高度3000mm;氧化池浆液超过3000mm时,才能到达切泡池;吸收塔调整运转液位5700mm;反响生成的石膏浆液一部分通过脱水系统生成石膏,一部分直接通过抛浆系统排出设备。
  2.设备技改
  为习惯高硫煤种,该电厂脱硫设备于2008年至2009年进行改造,FGD进出口烟道内加热器撤销,浆液循环量由本来的22500m3/h增加到42500m3/h。液汽比由本来的20.4增加到35.4,吸收塔浆池运转液位依然为5700mm,浆池容积由799 m3增加到1325㎏m3。浆液循环时刻由本来的2.13min缩短至1.87min。吸收塔浆池中石膏停留时刻由本来的10.133h增加到12.44h。烟气量由本来的1087200Nm3/h增加到1200000Nm3/h,烟气温度由本来的142℃提高到152℃,顺流塔空塔烟气的流速由原规划14.1m/s降低到9.69m/s。顺流塔Ug流速维持在7.96m/s。逆流塔空塔烟气的流速由原规划4.66m/s降低到3.91m/s。逆流塔Ug流速维持在3.81m/s。吸收塔出口烟气温度由原规划48.9℃提高53℃。浆液循环泵在原有4台各7500m3/h基础上增加2台各10000m3/h 的浆液循环泵,在原氧化风机1台35000Nm3/h基础上增加1台30000 Nm3/h的氧化风机。脱水系统新增一套皮带脱水机,扩容后的吸收塔浆液移出吸收塔仍选用一半脱水一半抛浆的方式。
  3.改造后设备运转参数
  为进一步提升脱硫功率而采纳新的办法供给牢靠的数据支持,调试单位收集了一段时刻内脱硫设备的运转参数及其趋势并进行了一些相应试验。
  4 影响要素剖析
  从以上氧化风机对循环泵电流运转趋势的影响和其它要素对脱硫功率的影响的历史数据绘制成的表格可以得出,氧化空气是引起循环泵电流动摇规模较大的主要原因。浆液密度、吸收塔液位、吸收塔浆液pH值、负荷以及煤质含硫量对脱硫功率均有较大影响。但影响脱硫功率的要素不限于上述要素,还包含浆液喷嘴笔直度,浆液喷发高度、浆液喷嘴距离、覆盖率、烟气温度、烟气流速、循环泵出力等要素。